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  • 中國實體企業(yè)實效的持續(xù)增長方案解決商
    INFORMATION
    江西恒力電池“供應(yīng)鏈”項目案例
    2021-07-05
    2413

    一、項目背景

    江西恒力電池科技有限公司成立于2006,主營業(yè)務(wù)為蓄電池及其配件的生產(chǎn)、銷售及產(chǎn)品進出口等,現(xiàn)有員工600多人,年生產(chǎn)能力達200萬KVAh。 公司產(chǎn)品主要有固定型閥控密封式鉛酸蓄電池、小型閥控密封式鉛酸蓄電池、電動助力車用密封鉛酸蓄電池、膠體電池、摩托車用鉛酸蓄電池等幾大類型,被廣泛應(yīng)用于通信、電信、不間斷電源(UPS)、應(yīng)急照明、汽車船舶、電動車、金融系統(tǒng)、太陽能系統(tǒng)、警報系統(tǒng)等行業(yè)。公司及產(chǎn)品先后取得了出口產(chǎn)品質(zhì)量許可證、ISO9001質(zhì)量管理體系認證、UL認證、CE認證、泰爾認證、CTL認證、金太陽認證等,并通過了國家蓄電池監(jiān)測中心、電力工業(yè)部、工信部、DOT等多家機構(gòu)的監(jiān)測。

     

    二、供應(yīng)商存在的問題點

    1、制造系統(tǒng)方面

    1)生產(chǎn)現(xiàn)場物料未建立科學(xué)的拉動系統(tǒng)

    2)生產(chǎn)現(xiàn)場工作平衡不好,瓶頸效應(yīng)明顯

    3)生產(chǎn)現(xiàn)場為單件流設(shè)計,但員工操作未實現(xiàn)

    4)員工、班組長的培訓(xùn)欠缺

    5)設(shè)備維護、工具/工裝的維護不到位

     

    2、質(zhì)量系統(tǒng)方面

    1)外購件質(zhì)量問題監(jiān)控

    2)質(zhì)量人員、車間管理人員培訓(xùn)有待提高

    3)質(zhì)量問題解決過程長

    4)產(chǎn)品的返修標(biāo)準(zhǔn)不明確

     

    3、運行機制方面

    1)生產(chǎn)與質(zhì)量的日報未能有效結(jié)合

    2)問題反饋、預(yù)警、升級、運行機制不完善

     

     

    三、改善前準(zhǔn)備工作

    1、開展基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集工作

    1)外部質(zhì)量數(shù)據(jù)分析

    2)內(nèi)部質(zhì)量數(shù)據(jù)

    3)生產(chǎn)數(shù)據(jù)

     

    2、改進方案及改進目標(biāo)

    對供應(yīng)商數(shù)據(jù)進行分析后,對現(xiàn)場問題進行評估,通過評估,確定問題點,從而確定改進方案及改進目標(biāo)。

     

     

    四、改善工作開展

    1、制造系統(tǒng)改進

    1)生產(chǎn)車間搬遷布局規(guī)劃工

    2)物料包裝標(biāo)準(zhǔn)化、線旁料架標(biāo)準(zhǔn)化、降低半成品、成本品庫存

    3)拉動生產(chǎn),改進生產(chǎn)方式,提升生產(chǎn)效率

     

    2、質(zhì)量系統(tǒng)改進

    1)標(biāo)準(zhǔn)化工作、TPM及防錯工作的開展

    2)CARE檢查線完善、培訓(xùn)、實施檢查

    3)問題快速反應(yīng)和完善

    4)規(guī)劃車間的可疑物料處理

    5)建立并完善來料監(jiān)控機制

     

    3、運營機制改進

    1)建立生產(chǎn)/質(zhì)量運行監(jiān)控機制

    2)建立問題快速響應(yīng)跟蹤機制

    3)建立質(zhì)量問題管理跟蹤機制

     

    五、為其供應(yīng)商創(chuàng)造的價值

    通過幾個月的提升與輔導(dǎo),供應(yīng)商在生產(chǎn)、質(zhì)量等方面的數(shù)據(jù)都得到了很大的提升:

    1、效率提升:生產(chǎn)方式改進后,生產(chǎn)效率由原來的74%提升至86.2%;

    2、生產(chǎn)時間減少:員工的工作時間由10h/d縮短到8h/d,并且還有持續(xù)提升的空間;

    3、庫存減低:通過建立拉動系統(tǒng),半成品庫存實現(xiàn)了生產(chǎn)拉動,成品庫存由3d降到了1d,降低了成本、半成品的資金占有率;

    4、現(xiàn)場質(zhì)量問題呈下降趨勢;

    5、客戶生產(chǎn)停線:連續(xù)3個月沒有停線;

    6、來料監(jiān)控:逐步建立來料質(zhì)量問題數(shù)據(jù)庫,對來料質(zhì)量進行統(tǒng)計分析,完善檢察清單,監(jiān)控來料質(zhì)量;

    7、生產(chǎn)FTQ由97.0%提升至99.8%;

     

    通過質(zhì)量監(jiān)控等提升工作使客戶端的供貨量大幅提升,客戶抱怨減少,內(nèi)部生產(chǎn)損失減低;通過多樣化的培訓(xùn),將經(jīng)營管理的理念融入了員工的日常工作中,使員工的精神面貌得以改變,為企業(yè)的后續(xù)發(fā)展提供了持續(xù)的動力。

     

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